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基于低温技术的燃煤机组超低排放改造实践

发布时间:2017-04-11

  1概述
 
  随着我国环境问题的日益凸显,环保问题已经成为了一个国民性话题。雾霾、酸雨的频繁出现使得国家对于工厂排放指标的要求逐年提高,而传统燃煤机组则成为了国家环保部门监控的重点对象之一。随着国家控制火电厂烟尘排放政策的日益严格、烟尘排污收费力度的增大和排放权交易制度的试行,火电厂实施烟尘微量排放的必要性进一步增大。
 
  为此,各大电力企业均对燃煤机组的节能减排改造投入了大量人力、物力,各种先进的减排技术也不断涌现,低低温静电除尘技术就是其中之一。低低温静电除尘技术,是指在锅炉空气预热器与电除尘器之间的烟道上,加装一组换热器(即低低温烟冷器),将烟气温度降低到85℃左右。
 
  同时,烟气降低到酸露点以下后,烟气中大部分的SO3因温度降低而在换热系统中冷凝成硫酸雾,并被粉尘吸附、中和,粉尘比电阻显著降低,反电晕得到有效避免,从而大大提高除尘效率,扩大电除尘器对煤种的适应性,并去除大部分的SO3。
 
  通过对已投运机组的调查摸排发现,我国许多燃煤电厂锅炉排烟温度普遍高于设计值,使得机组发电效率下降、烟气体积流量增大、发电成本上升。在采用低低温技术后,烟温降低后的烟气量得以减小,使得原电除尘电场的风速也得到相应降低,从而实现厂用电的减少,真正实现了既节能又环保的目的。
 
  该项技术在日本得到迅速发展,三菱、日立等配套机组容量累计已超13000MW,现在几乎成了日本燃煤电厂一种标准的除尘系统配置方式。在国内也有部分电厂采用低低温电除尘技术,比如上海漕泾、粤嘉电力等。本文以江苏华电望亭发电厂3、4号机组超低排放改造为例,介绍该技术的具体实施情况和效果。
 
  2低低温电除尘技术的特点
 
  低低温电除尘技术的原理,决定了其拥有独特的优点与缺点。为了更清晰地了解其特性,本文以布袋除尘技术作为比较,可归纳为以下四个方面:
 
  2.1改造难度低
 
  低低温电除尘技术与布袋除尘等除尘改造手段相比,改造难度较低,主要是在预热器与原除尘设备之间的烟道上增加一组换热器。施工难度和改造范围都比较小。
 
  2.2运行维护简单
 
  低低温技术的运行管理相对简单,在运行时需合理调整好电压电流等相关运行参数。而布袋除尘技术需要定期更换布袋,且运行时需要控制吸风机出力,防止因吸力过大导致布袋损坏。这些都将影响机组的正常运行。
 
  2.3适应能力强
 
  低低温方案保持原有电除尘器不变,仅通过降低温度来降低飞灰比电阻,同时降低除尘器入口烟气量,从而提高除尘器效率,该方案对高温、高湿烟气环境较为适合,同时在高尘环境下能够提高SO3去除率,因此该方案对酸性环境也较为适宜。
 
  另外,虽然低低温方案导致阻力增加,但是因为烟气体积减小,折算后引风机出力增加较少。而对于燃用硫分较高的机组,布袋除尘器容易发生滤袋腐蚀现象,导致滤袋寿命大大缩减,在含硫量高于2%的除尘器中运行风险相对高,国内300MW及以上燃煤机组鲜有运用。
 
  2.4对设备耐腐蚀性要求高
 
  低低温电除尘器将烟气温度降低到酸露点以下,其所面临环境为强腐蚀性烟气,对于受热面、极板极线、振打系统的耐腐蚀性能有着较大的考验。在设计选型时需要选择耐酸腐蚀性强的材料,同时在机组检修期间,必须加强对受热面、极板、极线、振打系统等检修维护。
 
  3望亭发电厂低低温电除尘改造实践
 
  3.1改造前设备情况介绍
 
  本次实践的机组为机组配备上海锅炉厂生产制造的600MW等级超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构п型锅炉、露天布置燃煤锅炉。改造前,望亭电厂3、4号机每台炉配置了两台福建龙净环保股份有限公司设计制造的电除尘器,设计除尘效率≥99.75%。该电除尘器系统采用双套管浓相气力输送方式,将飞灰通过双套管输送到三座灰库并外运。
 
  改造前电除尘系统存在以下问题:
 
  3.1.1设计标准起点低。该系统于2009年随机组同时投入运行,执行标准为GB13223-2003,设计入口烟尘浓度为33.306g/m3、除尘效率不小于99.75%,设计的出口烟尘浓度为83.3mg/m3,无法满足GB13223-2011新的环保排放要求。
 
  3.1.2除尘器入口烟温偏高。根据试验测得,望亭电厂3、4号机组除尘器入口烟温在140℃左右,超出原设计入口烟温127℃。烟温偏高导致除尘器入口烟气量增大,这也造成当前实际排放浓度明显超出除尘器原设计值。
 
  3.1.3振打引起的二次扬灰。由于粉尘本身具有一定的粘附性,能够粘附在电极上,电极上的粉尘量虽小,但对放电影响较大,如粉尘未及时清除掉,就会增大局部击穿的可能性,因此及时地清除电极上粉尘,是保证电除尘器正常工作的重要条件之一。望亭电厂3、4号机组电除尘器运行过程中振打系统的振打力及振打频率均进行过调整,但由于燃煤煤质的差异较大,振打方式调整无法满足煤质的变化,易造成极板、极针积灰及二次扬尘,影响除尘效率。

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